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布袋除塵器,除塵器設備,除塵布袋,廢氣處理設備,脈沖除塵器_河北四明環(huán)保設備有限公司
成功案例
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高爐礦槽除塵器設計方案

高爐礦槽除塵器設計方案

  原設計計除塵及試運行情況:新區A、B礦槽槽上與工程同時(shí)設計的是一種新的除塵模式——移動(dòng)式通風(fēng)凈化除塵機組:即在每條卸料系統配套2臺除塵裝置,與卸料小車(chē)同步運行,實(shí)現對卸料小車(chē)卸料揚塵的跟蹤動(dòng)態(tài)除塵,除塵裝置…
案例詳情

高爐礦槽除塵器

高爐礦槽除塵器設計方案

高爐礦槽除塵器原設計除塵試運行情況及原因分析

  原設計計除塵及試運行情況:新區A、B礦槽槽上與工程同時(shí)設計的是一種新的除塵模式——移動(dòng)式通風(fēng)凈化除塵機組:即在每條卸料系統配套2臺除塵裝置,與卸料小車(chē)同步運行,實(shí)現對卸料小車(chē)卸料揚塵的跟蹤動(dòng)態(tài)除塵,除塵裝置的動(dòng)力來(lái)自卸料小車(chē)。每臺除塵器的處理能力為7850m3/h,過(guò)濾面積為84m2,每臺除塵器控制一側的下料口。由于高爐礦槽槽上移動(dòng)小車(chē)下料時(shí)的揚塵的治理問(wèn)題一直是一個(gè)難題,因此在工程建設初期,為避免造成不**的浪費,就要求設備廠(chǎng)家先制造和安裝了一臺做試驗,結果除塵效果不盡人意。

  高爐礦槽除塵器原因分析

 ?。?/span>1)對設計風(fēng)量進(jìn)行論證。由于每個(gè)高爐礦槽有24個(gè)礦槽,槽容   小的為580m3,   大的為720 m3,且礦槽的槽口是相通的,除塵器的處理能力7850m3/h,除去風(fēng)量損耗,吸塵口幾乎沒(méi)有什么吸力,除塵效果較差。

 ?。?/span>2)對氣流的通暢進(jìn)行分析:除塵器灰斗采用雙灰斗形式,含塵氣體的   又設在灰斗中部,導致氣流組織不順而存在短路現象;除塵器灰斗處的重錘式卸灰閥密封不嚴,在負壓的影響下氣流從卸灰口直接進(jìn)入除塵器內部,灰斗存不下灰,反而造成二次揚塵。另一方面,除塵器的清灰控制與卸料小車(chē)卸料同時(shí)間,破壞了氣流組織。

 ?。?/span>3)每個(gè)礦槽都有三條加料系統,由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統不可能在同一位置加料,當一條系統在加料時(shí),粉塵從相鄰的槽口排出。

 ?。?/span>4)吸塵口密封不夠嚴密,且密封材料損壞嚴重,漏風(fēng)率高,導致吸塵口風(fēng)量很小。

  高爐礦槽除塵器改造方案

 ?。?/span>1)將每條卸料系統的兩臺除塵裝置改成一臺,除塵器的處理風(fēng)量增加到40000m3/h,將設備放置在重型卸料車(chē)延長(cháng)的平臺上(平臺與車(chē)架用銷(xiāo)子連接)。

 ?。?/span>2)含塵氣體的   設在除塵器箱體的前中部,氣體的出口社在除塵器箱體的后中部;采用螺旋機輸灰,星型卸灰閥排灰;除塵器的清灰控制與小車(chē)卸料時(shí)間錯開(kāi),即小車(chē)卸料時(shí)除塵器不清灰,小車(chē)卸料結束后再開(kāi)始清灰。

 ?。?/span>3)完善吸塵罩與吸塵關(guān)間的連接和密封,減少吸塵系統的漏風(fēng),將原密封材料改為材料,同時(shí)將吸塵口長(cháng)度改為1米(原長(cháng)度為1.5米),使風(fēng)量   為集中。

 ?。?/span>4)由于K系統每次只有一側卸料,為使風(fēng)量   大化利用,在風(fēng)管上增加手動(dòng)閥門(mén),不下料的一側及時(shí)關(guān)閉。

 ?。?/span>5)對電器柜進(jìn)行防塵處理,減少電器故障。

 ?。?/span>6)重新修訂操作規程:要求礦槽上無(wú)論哪條系統生產(chǎn),其相鄰系統只要不生產(chǎn),**與生產(chǎn)的系統處于同一位置,并開(kāi)啟除塵系統,控制粉塵從相鄰的槽口排出。

  高爐礦槽除塵器存在問(wèn)題

 ?。?/span>1)每個(gè)礦槽都有三條加料系統,由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統不可能在同一位置加料,當三條系統或兩條系統同時(shí)加料時(shí),相鄰槽口粉塵溢出還是無(wú)法控制。

 ?。?/span>2)由于球團和干熄焦的粉塵相當大,所以還存在除塵器的風(fēng)量不能滿(mǎn)足的問(wèn)題,由于槽上的加料系統不可能改造,如果除塵器的風(fēng)量繼續加大,加料系統設備的承受能力不能滿(mǎn)足。

 ?。?/span>3)設備維護保養難度較大,空壓機過(guò)濾器   換頻繁。。



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