
糖廠(chǎng)鍋爐煙氣治理可行性方案

糖廠(chǎng)鍋爐煙氣治理可行性方案
鍋爐部分改造
根據實(shí)際調查中許多糖廠(chǎng)存在的蔗渣煤粉鍋爐難以適應蔗髓燃燒需求的情況,對鍋爐系統的幾個(gè)主要部位進(jìn)行改造。首先,縮減爐排的面積,對爐排進(jìn)行重新的布置調整,對爐排孔洞大小進(jìn)行改造;其次,對鍋爐底部進(jìn)風(fēng)布局進(jìn)行調整,提升通風(fēng)量,聘請人員對進(jìn)風(fēng)量進(jìn)行化計算,燃燒效果;另外,增設爐內三次風(fēng),蔗髓能夠在鍋爐中的充分燃燒;同時(shí),對鍋爐系統的其他部位進(jìn)行改造,提升燃燒效率,從而降低進(jìn)入除塵系統的煙氣濃度,使之從過(guò)去2500mg/m3降到2000mg/m3以下,降低后續煙氣處理的難度。
煙氣除塵設備改造
首先,我們需要了解煙氣除塵設備的改造原理。改造以后采用了常見(jiàn)的濕式除塵技術(shù),其能夠讓鍋爐煙氣和水滴接觸、碰撞產(chǎn)生作用力進(jìn)而捕獲煙塵顆粒的技術(shù),利用濕式除塵器,鍋爐煙氣能夠和事先霧化處理的水膜進(jìn)行接觸,而后二者形成相對運動(dòng)、水滴形成環(huán)繞氣膜,煙氣靠近水滴以后其將會(huì )繞過(guò)水滴從直線(xiàn)變成曲線(xiàn),而一些顆粒比較大的煙塵就會(huì )始終保持慣性運動(dòng)和水滴碰撞,較終被液體帶離。不難看出,水滴的霧化效果越好、煙塵顆粒越大,較終的處理效果就越突出。其次,要了解煙氣除塵設備的改造方案。經(jīng)過(guò)改造以后的煙氣除塵流程(見(jiàn)圖1),其氣體排放模式合理,能夠讓煙氣在液體接觸的時(shí)候產(chǎn)生泡沫區,達到降低煙氣溫度、排除酸性氣體等目標。另外,其內設置的氧化管道還能夠起到轉化亞硫酸鹽的作用,初步完成除塵。
動(dòng)靜連接裝置改造
總體來(lái)看,動(dòng)力波除塵技術(shù)是近年來(lái)新發(fā)展的一種較為的煙氣處理技術(shù),處理、原理簡(jiǎn)單、設備維護難度低,使用效果經(jīng)過(guò)一系列的實(shí)踐嘗試也了佐證,廣受業(yè)內人士的認可和關(guān)注,廣西眾多糖廠(chǎng)使用該技術(shù)。在對鍋爐系統進(jìn)行一系列的改造,并且引入了動(dòng)力波除塵設備(見(jiàn)圖2)以后,鍋爐煙氣顆粒的排放濃度被控制在合理范圍內,顆粒物濃度小于80mg/m3,氮氧化物排放濃度小于400mg/m3,符合新的排放標準。我國西南地區省份多個(gè)糖廠(chǎng)在采用了文中所述治理方案以后,煙塵處理過(guò)程納入了處理塔進(jìn)行,通過(guò)電動(dòng)裝置、動(dòng)靜連接裝置、旋轉噴嘴等設備,提供了煙塵治理所需要的各項條件,鍋爐煙氣治理系統全速運轉下每小時(shí)可處理十八萬(wàn)立方米的煙氣,處理后煙氣濃度為70mg/m3,達到了環(huán)保達標排放標準。





